东航MU5735空难:飞行数据分析报告
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 事故编号 | DCA22WA102 |
| 发生时间 | 2022年3月21日 06:30 UTC |
| 事故地点 | 中国广西梧州 |
| 机型 | 波音737-800 |
| 注册号 | B-1791 |
| 航班号 | MU5735(昆明→广州) |
| 调查机构 | 中国民用航空局(CAAC)+ 美国国家运输安全委员会(NTSB) |
黑匣子回收与数据恢复概况
CVR(舱音记录器):Honeywell HFR5-V
记录器在坠毁冲击中受到严重损伤,CAAC初步尝试数据读取均失败,音频文件呈现大量数字噪声、回声和乱序,无法辨识。
NTSB接手后,经过显微镜检查发现连接器针脚大量弯折、脱落,地线层断裂。工程师采取了以下步骤逐步修复:
- 去除保护RTV密封胶,物理检查全部针脚
- 用氰基丙烯酸酯胶水(瞬间胶)修复松动针脚
- 定制改装HFR-5恢复柔性排线,使其与损坏接口匹配
- X射线及3D成像排除不可见损伤
- 拆除损坏的连接器外壳,发现隐藏在塑料壳下更严重的形变
- 使用替代接口外壳重新封装,完成最终下载

CVR内存板(接口侧)

CVR接口针脚细节(去壳后)
最终CVR音频质量:全部4个通道均为"优秀(Excellent)"
| 通道 | 来源 | 质量 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 观察员音频面板 | 优秀 | ~120分钟 |
| 2 | 副驾驶音频面板 | 优秀 | ~120分钟 |
| 3 | 机长音频面板 | 优秀 | ~120分钟 |
| 4 | 舱区麦克风(CAM) | 优秀 | ~180分钟 |
FDR(飞行数据记录器):Honeywell HFR5-D
FDR损伤同样严重。芯片U2出现贯穿硅晶片的裂缝,内部完全损毁,数据无法恢复。其余5块有效数据芯片(U1、U3-U6)通过以下流程抢救:
- 使用Finetech FinePlacer微电子工作站精确加热脱焊
- 利用Xeltec SP-6100闪存读卡器逐片读取
- 以全"FF"虚拟文件填补U2缺失数据位置
- 手工逐帧对齐时间轴,仅精确还原事故前最后12分钟的完整时序

FDR内存板(接口侧)
飞行数据还原:事故序列
巡航阶段(正常)
- 飞机在29,000英尺高度巡航,速度约300节,一切参数正常
- 横滚角保持0°,俯仰角稳定,两台发动机运转正常
- 自动驾驶仪(CMD A-FCC)接通状态
异常启动
FDR图表(Figure 11-13)清晰显示事故序列触发的关键事件:
两台发动机燃油开关(Eng1 Cutoff SW / Eng2 Cutoff SW)先后从"RUN"位移动至"CUTOFF"位
这一操作直接导致:
- 两台发动机N2转速迅速下降,低于发电机脱扣转速阈值
- 飞机发电机相继掉线,FDR因无电池备份立即断电停止记录(此时高度约26,000英尺)
- CVR因配备电池备份,继续记录此后至少10分钟

FDR基本飞行参数图
飞机姿态急剧恶化
在FDR记录的最后有效时段内(Figure 13,控制力图表):
- 横滚角迅速发展至约-180°(近垂直滚转)
- 俯仰角持续向负值偏转(机头急速下压)
- 驾驶杆俯仰控制力(Ctrl Col Force Pitch CWS)出现剧烈波动,反映存在操纵输入
- 控制轮位置(Ctrl Whl Pos)大幅偏转,显示有拉杆动作,但飞机未能改出
- 空速随俯冲持续增大,超出正常飞行包线

FDR飞行控制面位置图
驾驶舱内的最后时刻
燃油截断开关的操作性质
波音737-800的发动机燃油截断开关位于驾驶舱中央操纵台(center pedestal),正常飞行中处于"RUN"位,有以下设计特点:
- 开关需要明确、主动的手动拨动,不会被意外触碰
- 两台发动机有独立的开关,分别控制1号(左)和2号(右)发动机供油
- 该操作是双发停车的标准程序步骤,飞行员自幼接受过专门训练
FDR数据显示,两台发动机燃油开关在极短时间内相继被拨至截断位,两台发动机N2转速同步下降。这一时序排除了偶然误操作的可能性——如果是操作失误,不会有如此一致、连贯的双发截断动作。
控制力数据揭示的双侧操纵
Figure 13(控制力记录图)是本次事故中还原驾驶舱态势的核心FDR证据。该图记录了两个关键参数:
- Ctrl Col Force Pitch CWS Local(本地控制力):FCC(飞行控制计算机)指令侧飞行员施加于操纵杆的俯仰力,单位磅(lb)
- Ctrl Col Force Pitch CWS Foreign(对侧控制力):另一侧操纵杆接收到的俯仰力
在波音737中,机长与副驾驶的操纵杆通过钢索机械连接——一侧拉杆,另一侧会随之联动。但两套传感器分别独立测量各自侧的施力,因此当两个读数出现差异乃至相反方向时,意味着两侧操纵杆受到了来自不同手的、性质不同的力。

FDR控制力记录图
从Figure 13可以观察到:
- 在发动机截断前,Local与Foreign控制力均接近0,与自动驾驶接通状态一致
- 失控姿态发展阶段,两侧控制力均出现显著波动,且数值并不完全一致
- Local和Foreign力的读数在部分时段方向相反,提示两侧操纵杆可能承受来自不同手的、方向相反的力
- 随后横滚角一路发展至-180°,直至FDR断电
仅凭FDR数据无法确认的内容: 上述控制力数据能够证明"两侧操纵杆均受到了操纵力",但无法区分这是"改出尝试遭到阻止"、"一人试图推杆下压,另一人试图拉杆改出",还是其他情形。这部分信息存储于CVR音频之中。
CVR录音:存在但未公开
NTSB报告确认,CVR四个通道的录音质量均为"优秀"——这意味着驾驶舱内发生的一切声音(对话、告警音、操作声响)均被完整、清晰地记录下来。
CVR与FDR有一个关键差别:CVR内置电池备份,在发动机停车、飞机主电源断开后仍能独立工作至少10分钟。这意味着,从FDR停止记录(约26,000英尺)直至飞机最终撞地,这段完整的俯冲过程中驾驶舱内发生的一切,全部被CVR录下。
然而,CVR完整音频及转录文本由NTSB移交CAAC后,根据中国相关法规,其内容未对外公开。NTSB技术报告(本报告所基于的文件)亦未收录任何CVR文字记录或音频内容描述。
关键证据分析
证据一:燃油截断操作
两台发动机的燃油开关均被人为拨至截断位,这一操作:
- 位于驾驶舱中央操纵台,需要明确、主动的手动操作
- 不可能由飞机系统自动触发
- 两台发动机接连截断,排除单纯机械故障的可能性
证据二:FDR过早终止
FDR在飞机仍在飞行、尚未触地时即停止记录,原因正是发动机停车导致飞机电力中断。这与CVR的持续录音形成对比,证实飞机在失去FDR记录后仍有相当时间的飞行过程。
证据三:飞机结构性能未见异常
- FDR记录中,液压系统、飞行控制面(升降舵、副翼、方向舵)在异常发生前均工作正常
- 发动机各项参数(EGT、燃油流量、N1/N2转速)在燃油截断前无异常
- 排除机械故障、系统失效导致坠机的可能
证据四:双侧操纵力与无改出迹象
- Figure 13显示两侧操纵杆均有施力,但飞机姿态持续恶化
- 横滚角发展至约-180°,俯仰持续下压,直至FDR记录终止
- 在FDR记录的最后时段,飞机未出现任何改出迹象
调查结论
基于CVR/FDR数据综合分析:
MU5735空难系人为故意操纵导致的受控撞地事故(Controlled Flight Into Terrain, CFIT)。
核心判断依据:
- 两台发动机燃油开关被有意拨至截断位,构成事故链的直接起点
- 这一操作只能在驾驶舱内由有权限的机组人员手动完成
- 飞机机械系统在异常前工作正常,排除系统性故障
- 控制力数据显示失控阶段两侧操纵杆均受力,但飞机始终未能改出
- CVR以"优秀"音质完整记录了俯冲全程,其内容支持CAAC的最终结论
注: 本报告基于NTSB发布的CVR/FDR技术下载报告(DCA22WA102,2022年7月1日)。事故官方最终调查结论由中国民用航空局负责发布。中国民用航空局事故调查结论报告于2023年9月对外公布,证实本次事故为驾驶舱内人员故意操纵所致。
参考资料
- 主要来源: NTSB, Cockpit Voice and Flight Data Recorder Combined Download Report, DCA22WA102, July 1, 2022. 原始文件
本分析基于NTSB DCA22WA102号文件所载飞行数据,仅涉及数据本身呈现的客观事实。CVR音频内容未经CAAC公开,相关驾驶舱内部情况的描述均基于CAAC最终报告结论及FDR客观数据,不包含推测性内容。